油田污水處理旋流氣浮一體化技術(shù)
2022/4/26 9:39:20 / 作者:污水處理設備公司廠(chǎng)家 / 來(lái)源:山藝環(huán)保
含油污水處理一般選用斜板隔油器+氣浮選+核桃殼濾器+雙介質(zhì)濾器常規四級處理流程,該技術(shù)在渤海油田廣泛應用。某FPSO設計之初,由于污水處理量大,如按常規四級處理設計,所需要的設備較多,需要平臺空間較大,經(jīng)過(guò)比選,選擇離心機進(jìn)行油田含油污水處理。使用過(guò)程中,由于上游原油流程改變、沖砂影響等原因,離心機處理效果達不到預期要求。為了在FPSO有限空間的前提下對生產(chǎn)水流程進(jìn)行相應改造,提高生產(chǎn)水處理效果,進(jìn)行了旋流氣浮一體化技術(shù)試驗。
基于低強度旋流離心力場(chǎng)和氣浮組合原理,現推出緊湊型氣浮裝置(Compact Flotation Unit,CFU),該裝置具有成本低、效率高、易于操作、適應性強等特點(diǎn)。用來(lái)分離油、氣、水,從而達到生產(chǎn)水處理標準。它不需要額外的能量,同時(shí),CFU也具有更小的體積、質(zhì)量,跟傳統氣浮裝置相比更小的停留時(shí)間等優(yōu)點(diǎn)。相比于傳統分離技術(shù),CFU在更低的花費同時(shí),表現了更高的處理量和更好的性能。
1、緊湊型氣浮裝置介紹
1.1 設備結構
CFU從外形上看是一個(gè)圓柱形容器,主要由圓柱容器、圓柱內筒、螺旋導片、水平圓板、切向入口以及油氣出口、處理水出口、泥砂出口等組成(見(jiàn)圖1)。圓柱內筒在圓柱容器中心同軸中上部,目的是為旋轉提供環(huán)形旋流空間,同時(shí)為水和油氣提供通道;螺旋導片是CFU的核心部件,引導含油污水流螺旋流動(dòng);水平圓板安裝在圓柱容器下方,主要作用是防止渦流并可以起到一定的緩流作用;油氣出口位于圓柱容器頂部,油氣通過(guò)接入罐內的短管排出,處理水和泥砂出口位于圓柱容器底部,其中泥砂出口可以連續或間歇排出罐內泥砂,也可以作為維修時(shí)的排污口。
1.2 工作原理
CFU是一種基于低強度旋流離心力場(chǎng)和氣浮組合原理的裝置,含油污水在容器內運移過(guò)程中,油和浮渣等聚結凝聚,從而從水中分離出來(lái)。CFU運行原理(見(jiàn)圖2),罐體入口前有一個(gè)氣液混合器,含油污水進(jìn)入罐體前按約0.1m3/m3原水比例注入氮氣,注氣污水首先進(jìn)入混合器,使氣體均勻分散在污水中。含氣污水從切向入口進(jìn)入罐內,入口管道逐漸減小從而提高流速,流體沿著(zhù)罐外壁水平方向正切進(jìn)入罐內,在螺旋導片作用下形成旋流運動(dòng),此時(shí)離心加速度為8~10倍重力加速度,流速增大導致流體壓力減小,污水中溶解氣和先前注入的氮氣變成較大氣泡釋放出來(lái),與油、小顆粒浮渣等向旋流中心運移上升,在罐內水面形成一層油和浮渣層,在壓力作用下通過(guò)罐體頂部油氣出口排出,頂部排液含油0.5%~10%,流量約在液體總量的1%。處理后的水由旋流導片和內筒之間的通道流向罐底,經(jīng)水平圓板防渦緩沖之后排出罐外,流體在罐內停留時(shí)間約為30s。為了提高處理效果,CFU使用中常常配合注入混凝劑進(jìn)行水處理。
2、CFU現場(chǎng)試驗
2.1 流程介紹
某FPSO水處理流程(見(jiàn)圖3),來(lái)自分離器和砂系統的含油污水進(jìn)入閃蒸罐,低壓閃蒸脫出一部分氣并簡(jiǎn)單撇油之后,經(jīng)雙螺桿水泵增壓、自動(dòng)反洗濾器過(guò)濾后進(jìn)入水處理核心設備水離心機,經(jīng)過(guò)離心機離心作用,除去油、小顆粒浮渣等雜質(zhì)后進(jìn)入緩沖罐緩沖,后經(jīng)注水增壓泵增壓后與處理后的海水混合進(jìn)入下游平臺深入處理后增壓回注。
運行期間,由于上游原油流程改變和分離器沖砂等原因,分離器來(lái)液含油量和含砂量波動(dòng)較大,導致水離心機故障率高,處理常常達不到處理要求(水中含油率不大于30mg/L、固體懸浮物濃度不大于10mg/L,粒徑中值不大于4μm)。為了尋找適合油田生產(chǎn)水處理的方法,進(jìn)行CFU試驗。
2.2 試驗設施
該試驗設備由一個(gè)兩級CFU組成,設計容量20m3/h,在流程生產(chǎn)水濾器下游和注水增壓泵下游分別接入流程測試(見(jiàn)圖3),生產(chǎn)水濾器下游注入到CFU的壓力是0.35MPa,生產(chǎn)水注水增壓泵注入到CFU的壓力是1.2MPa。每個(gè)CFU上游注入氮氣保證氣浮效果,注氣量0.1m3/m3原水,在CFU入口和一、二級出口設置取樣點(diǎn)。在CFU試驗前,開(kāi)展了絮凝劑陸地上化學(xué)藥劑篩選,選擇最合適的絮凝劑。絮凝劑能增加油滴尺寸中值,增大CFU除油效果。
3、現場(chǎng)試驗
3.1 生產(chǎn)水濾器下游
將CFU接入生產(chǎn)水濾器下游試驗期間,每4小時(shí)對進(jìn)口、一、二級出口取樣化驗,共化驗32次,化學(xué)藥劑注入濃度為10mg/L。試驗中觀(guān)察到生產(chǎn)水中含有乳化油,具有相當高的水中含油率,而且變化范圍比較大;試驗期間在CFU入口處也發(fā)現砂,由于沒(méi)有試驗裝備可用來(lái)標定砂的尺寸或含量,很難確定砂對乳狀液穩定性的影響。由于砂、閃蒸罐生產(chǎn)水界面不穩定等條件使生產(chǎn)水濾器下游水質(zhì)量變化很大,生產(chǎn)水入口含油率高,但CFU持續表現出一個(gè)很好的除油效果(見(jiàn)圖4、圖5)。
從試驗結果可以看出,生產(chǎn)水濾器下游CFU入口最高水中含油率變化很大,最大含量達3900mg/L,最低含油率410mg/L;經(jīng)過(guò)兩級CFU處理,水中含油率最低可以處理到10mg/L。試驗過(guò)程中,平均除油率97.5%,最大除油率99.5%,最低除油率93.3%。CFU處理效果照片(見(jiàn)圖6),其中圖6(a)展示低含油率情況下CFU處理效果,入口水中含油率為410mg/L,二級出口水中含油率為29mg/L,圖6(b)展示高含油率情況下CFU處理效果,入口水中含油率為2500mg/L,二級出口水中含油率為16mg/L。
分離器沖砂是該FPSO每天日常工作的一部分,分離器沖砂會(huì )導致生產(chǎn)水中油包砂型浮渣增多、水中含油率增大。觀(guān)察沖砂后CFU運行狀況也表明,沖砂對CFU運行影響很小,CFU仍能有效降低入口水中含油率至30mg/L以下,這充分證明了CFU的適用性。
3.2 生產(chǎn)水注水增壓泵下游
與在生產(chǎn)水濾器下游試驗相似,生產(chǎn)水注水增壓泵下游試驗期間,每4小時(shí)對進(jìn)口、一、二級出口取樣化驗,共化驗6次。試驗過(guò)程中觀(guān)察到,相比較于生產(chǎn)水濾器下游水質(zhì),生產(chǎn)水注水增壓泵下游水質(zhì)含油量比較低,而且含油量變化范圍相對小,但是經(jīng)過(guò)水離心機和離心式生產(chǎn)水注水增壓泵的剪切力作用,生產(chǎn)水注水增壓泵下游生產(chǎn)水中含有更多穩定的乳化油,處理難度增大。預選的化學(xué)藥劑在不同速度下測試之后,微調CFU處理設備,化學(xué)藥劑注入濃度為5mg/L時(shí)處理效果最好?;瘜W(xué)藥劑破壞乳化液穩定性,提高了處理效果,但是CFU出口水仍舊有棕色的環(huán)。試驗結果(見(jiàn)圖7、圖8)。
生產(chǎn)水注水增壓泵下游水中含油率相對穩定,最大含量460mg/L,最小含量380mg/L,平均含油量427mg/L;經(jīng)過(guò)兩級CFU處理,優(yōu)化化學(xué)藥劑注入量后水中含油率最低可以處理到90mg/L,最大除油率80%,平均除油率67.2%,表現出較好的除油效果。
通過(guò)觀(guān)察CFU試驗,可以明顯看出,由于上游流程條件原因,蓬勃FPSO生產(chǎn)水質(zhì)量變化比較大,比較兩個(gè)測試點(diǎn)可以看出,上游條件對水處理效果影響比較大,尤其是注水泵下游注入點(diǎn),由于離心機、離心式注水增壓泵的剪切力作用,微小的油包砂在水中變成穩定乳化油,使油水分離復雜化。
4、結論
(1)由于上游流程條件原因,蓬勃FPSO生產(chǎn)水質(zhì)量變化比較大,相比較于離心機,旋流氣浮一體化CFU有更好的除油效率,同等工況下,CFU平均除油效率97.2%,處理后水中含油率小于30mg/L。
(2)使用旋流氣浮一體化CFU解決生產(chǎn)水問(wèn)題靠近上游相比靠近下游更有效,可以避免泵等設備的剪切力作用下增加水中含油的穩定性,從而增大處理難度。
(3)試驗期間,尤其是生產(chǎn)水濾器試驗期間,使用旋流氣浮一體化CFU表現出較好的除油效果,而且在沖砂等導致上游流程變化時(shí)仍能表現出較高除油率,有很好的穩定性和適用性。
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